本文對德士古水煤漿
氣化技術
使用廠家渭南化肥廠(渭化)氣化裝置及灰水處理裝置自投用試運行以來存在問題,出現的工藝
操作、設備操作、設備結構性能以及環保
問題進行了全面的總結,涵蓋了氣化爐
、煤漿震動篩、高壓氮壓機、激冷環、灰水泵、煤漿濃度、氣化爐
操作溫度、壓濾機問題等等,同時分析了改進措施以及效果分析,值得廣大的煤氣
化從業和管理人員借鑒學習。
塔盤篩孔進行改造,減小了氣體流速太快對帶灰帶水的影響。在除沫器上增加排液淋的數量,防止了液體在除沫器上的累計。
1、?氣化爐測壓點由上封頭轉移至筒體,測壓點處于上封頭時,氣化爐上封頭局部超溫嚴重,最高超溫至580℃
2、?煤漿振動篩,渭化沒有投運,據技術
人員介紹,沒有因煤漿振動篩發生問題,從德士古裝置的情況來看,除魯南、上海焦化廠外,其它裝置均處于停運狀態。
3、?高壓氮壓機故障率高,現已更換為美國產品,原為開空生產,改造后的型號為:(3089?一級壓縮?美國壓力產品工業有限公司生產),設備小、占地省、運行穩定。
4、?灰水系統管線易結垢,每隔30-45天用高壓水清洗,清洗設備是原日本宇部公司配套的,高壓水的壓力在400atm,據技術人員介紹,魯南采用酸洗的方法,對設備管道有損害。
5、?激冷環進水管線細,容易堵塞。許多廠家已經加粗。
6、?灰水泵原為日本產品,一臺因違章操作損壞,一臺在開車時損壞。原形式為軸端低壓,中間高壓,軸端密封為動密封,不易泄漏。改造后的灰水泵為沈陽水泵廠的產品,多級壓縮,一端高壓,一端低壓,軸端密封采用靜密封,易泄漏。
7、?灰水系統易結垢,灰水泵前加20-30目的濾網。
8、?板框式壓濾機運行狀況差,濾布為合資廠的產品,設備為國內產品。
9、?灰水冷卻器因結垢換熱效果差,渭化增加了兩組換熱器。
10、?在工藝
操作上采取一定的措施,煤漿管道水沖洗的廢煤漿直接排入煤漿儲槽,廢煤漿槽已不再使用,其它的廢煤漿排入渣池(如何排?)。
11、?煤漿槽攪拌器齒輪損壞,現帶病運行。
12、?磨煤機
內大量斷棒,襯板局部損壞。
原因:
①?棒的垂直度不夠。
采取的措施:
①?嚴格檢驗磨煤機
棒的質量;運行中對磨煤機出口粒度分布進行檢驗,分析判斷磨煤機內棒的磨損程度,如果煤漿粒度變粗,則應給磨機補充一定的鋼棒,以防止造成斷棒。
②?停車沖洗磨煤機后,及時將磨煤機內斷棒清理。
13、?帶灰帶水問題
1996年2月23日投料后,碳洗塔出口工藝氣帶灰帶水嚴重,致使后序裝置無法運行,渭化技術人員經計算發現多處設備結構不合理,共進行了12項改造,主要的8項有:
①?擴大碳洗塔塔盤孔徑,原設計為Φ6,改造后為Φ8,以降低氣速。
②?除沫器降液管由原來的1根增加為3根。
③?適當改造激冷室八角擋板,原來是不相連接的,改造后,連為一體。
④?適當加長激冷室導氣管和碳洗塔導氣管的長度,分別加長了20cm。
⑤?喉管式噴嘴洗滌器頭部改為6孔,管徑減少,長度減少。(后來6孔又改了回去)
⑥?增加碳洗塔出口氣液分離器V1505。
⑦?碳洗塔頂除沫器隔離段增加降液管。
⑧?對于激冷室內水循環,采取了降低激冷室液位的運行方法,起到了較好的效果,上述改造、改進完成后,碳洗塔出口工藝氣帶灰、帶水問題基本得到解決。
14、?管道閥門磨蝕的問題:
試車初期出現的問題是磨蝕問題。開車不到半年,鎖渣罐循環泵P1304,渣池送水泵P1401,壓濾機給料泵P1405及各泵進出口管線,高壓閃蒸罐V1401至低壓閃蒸罐V1402減壓閥LV1403后的彎頭,低壓閃蒸罐V1402至真空閃蒸罐V1404的管道相繼出現泄漏,大量的黑水外噴,造成嚴重的污染及水浪費。此外,系統的一系列調節閥如碳洗塔排水閥FV1304激冷室排水閥FV1312,運行10-15天閥頭磨損相當嚴重,對此渭化廠進行了改進,調節閥閥芯及泵內殼采用碳化鎢,STEEL6#鍍層保護。泵出口管線加限流孔板,管道易磨損部位采用陶瓷襯里,加強水質管理,盡可能減少黑水中固含量,重新篩選(選用)絮凝劑及分散劑。經過這些改造后,磨損有所好轉。
15、?水煤漿
氣化運行的關鍵在于原料煤的選擇:
美國佛羅里達州、田納西州的2套裝置,煤的灰份均在8%左右,日本宇部摻燒石油焦,灰份更低,上海三聯供燒的是神府煤,灰份也在8%左右,魯南開始用七五煤,因灰份高,改燒灰份在12%以下的煤。以上的煤種,不但灰份少,而且灰融點也低,一般均小于1300℃,在渭化改燒華亭煤以后,取得了滿意的效果。
16、?氣化爐操作溫度降低:
由于華亭煤屬于高活性的煤種,加之灰融點較低,因而氧氣消耗下降,氧煤比從黃陵煤的510-520下降到470-480,其操作溫度下降了約80℃,這對延長氣化爐耐火襯里(磚)的使用壽命及防止拱頂爐壁超溫大有益處。
經入爐檢驗,爐磚狀況良好再未出現試車初期發生的磨蝕、斷裂等現象。由于灰份的降低,爐磚的使用壽命延長至8000小時以上。
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